PROJEKTE

Überholung und Neubeschichtung von 8 Kühlboxen im maritimen Sektor

Acht NRF-Kastenkühler wurden zur Reinigung, Druckprüfung und vollständigen Überholung an ein Seeschiff geliefert. Aus den Berichten vor der Wartung ging hervor, dass die Kühler stark verschmutzt waren: starke Verschmutzung durch langfristige Einwirkung von Meerwasser, mehrere Stellen mit harten Kalksteinablagerungen und beginnende Lecks. In der Dokumentation heißt es u.a.: „sehr harte Kalkablagerungen“, „bereits 2 undichte Rohre“ und sichtbare Korrosion an allen Einheiten.

Da die Kastenkühler für die Kühlung der Hauptmaschine unerlässlich sind, musste die Reparatur schnell und vollständig durchgeführt werden und im Rahmen des verfügbaren Fahrplans erfolgen.

Zweck des Projekts

  • Wiederherstellung der vollen Kühlleistung

  • Vermeidung von Motoralarmen und ungeplanten Ausfallzeiten

  • Zuverlässig segeln können ohne Kapazitätsverluste

  • Rückführung aller Boxcooler in einen 100% funktionsfähigen und beschichteten Zustand

"Wenn ein Schiff nicht stillliegen darf, ist jede Minute entscheidend. Dank straffer Planung und handwerklichem Geschick konnten alle Boxkühler innerhalb des Fahrplans komplett überholt und zu 100% neu beschichtet werden."
Joey Vredebregt
Direktor - Blau Orange

Herausforderung/Problemstellung

Symptome

Alle acht Boxkühler waren durch Moos, Pocken, Algen und Korrosion stark verschmutzt. Der Bewuchs bildete eine Isolierschicht, die verhinderte, dass die Spulen das kalte Meerwasser richtig erreichten.

Normale Werte:

  • Eingehendes Kühlwasser: ± 80 °C

  • Ausgehendes Kühlwasser: 60 °C

Aufgrund von Verschmutzung:

  • Ausgehendes Kühlwasser: ± 70 °C

Dies führte dazu, dass die Motortemperatur auf 85 °C anstieg, dem kritischen Punkt, an dem das Schiff nicht mehr mit voller Leistung arbeiten kann.

Wie hat der Kunde dies bemerkt?

Die Besatzung bemerkte im Maschinenraum, dass sowohl die Einlass- als auch die Auslasstemperaturen strukturell zu hoch waren. Schließlich drohte das Triebwerk in Alarmzustand zu geraten.

Risiken

  • Unterbrechung des Fahrplans

  • Ungeplante Ausfallzeiten von Schiffen

  • Finanzieller Schaden: ± 50.000 € pro Tag der Verspätung

  • Risiko eines Motorschadens durch anhaltende Übertemperatur

Komplexität

  • Die Arbeit musste innerhalb eines stark begrenzten Zeitfensters abgeschlossen werden

  • Zwei Kühlboxen wurden komplett abgelehnt („Kühlbox 1 abgelehnt“, „Kühlbox 2 abgelehnt“)

  • Harte Kalkablagerungen erforderten mehrere chemische Zyklen

  • Alle Einheiten mussten auslaufsicher sein

  • Die Rohrböden sollten, wie in den Berichten empfohlen, vollständig geblasen und zu 100% neu beschichtet werden.

Annäherung

Blue Orange arbeitet nach einem strukturierten Fünf-Schritte-Plan: inspizieren → reinigen → testen → beschichten → liefern.

Schritt 1 – Inspektion und Berichterstattung vor der Inbetriebnahme

Die Berichte vor dem Dienst zeigten:

  • Keine Transportkisten verwendet (höhere Risiken)

  • „Sehr harter Kalk“ auf den inneren und äußeren Oberflächen

  • Mehrere Spiralen mit beginnender Leckage

  • Materialkontrolle: Platten/Röhren nicht-magnetisch (geeignetes Material)

Alle Einheiten wurden fotografiert, registriert und fortlaufend nummeriert.

Schritt 2 – Chemische Reinigung (innen + außen)

Alle Spiralen sind chemisch behandelt. In den Berichten heißt es:

  • „Reinigung innen/außen/sehr harte Kalkablagerungen“

  • „Harte Kalkablagerungen – mehrere Zyklen“

  • „Chemisch gereinigt / druckgeprüft“

Einige Teile mussten manuell nachbehandelt werden.

Schritt 3 – Mechanische Endbearbeitung & Leckagekontrolle

  • Zwei Einheiten abgelehnt (strukturelle Schäden)

  • Andere Spiralen wurden repariert, von Verstopfungen befreit und in einen fast neuen Zustand versetzt

Schritt 4 – Druckprüfung (5 bar / 30 min)

Alle brauchbaren Einheiten wurden getestet:

  • 5 bar

  • 30 Minuten
    Alle zugelassenen Geräte haben den Test ohne Leckage bestanden (Drucktest genehmigt – Ja).

Schritt 5 – Strahlen & 100%ige Neubeschichtung

Wie im offiziellen Bericht („Blasting and Recoat unit 100%„) angegeben, wurden alle Rohrböden und Spiralen vollständig neu beschichtet.

  • Alte Beschichtung entfernt

  • Vollständig geschweißt

  • Neue hochwertige Antifouling-Beschichtung aufgetragen

  • Ausführung entsprechend den OEM-Spezifikationen

Schritt 6 – Endkontrolle & Dokumentation

  • Kühler visuell inspiziert

  • Fotos des Endergebnisses („Kühlerzustand nach der Reinigung“) zeigen völlig saubere Spiralen

  • Von mehreren Technikern unterzeichnete Drucktestformulare

Ergebnisse

Technisches Ergebnis

  • Wärmeübertragung vollständig wiederhergestellt

  • Alle verwendbaren Einheiten sind 100% auslaufsicher

  • Neue Beschichtung bietet langfristigen Schutz vor Bewuchs

  • Kühltemperaturen wieder im Betriebsbereich

  • Der Motor läuft wieder mit voller Leistung ohne Risiko

Operatives Ergebnis

  • Keine Unterbrechung des Fahrplans

  • Hunderttausende von Dollar an potenziellen Schäden vermieden

  • Vollständig nachvollziehbare und überprüfbare Dokumentation

  • Installation bereit für intensive Nutzung auf See

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